康达钢球为您揭秘我国钢球发展史:第二阶段
第二阶段为1981~1985年,即“六五”计划期间,由于中国轴承的质量特别是噪音比较大,明显落后于国外,轴承无法出口,电机要更换国外轴承才能出口,有关考察团出国考察,一个结论性的意见是:电机轴承必须进行合套振动试验,钢球必须采用G10,用精研技术替代抛光工艺。
滚珠轴承
为此轴承局组织了全国有关钢球厂工程技术人员,论证制订了G10钢球攻关课题,该项目由上海钢球厂和湖北钢球厂共同承担,用大循环超精研工艺代替传统的抛光工艺,提高钢球的表面质量和球形精度,淘汰了抛光工艺,使钢球质量上了一个新的水平,用合套方法达到了当时轴承低噪音的配套要求,并受到部的嘉奖。
精密轴承钢球
此成果在行业中得到广泛推广,在此同时,为加快轴承和钢球技术的发展,尽快跟上国际水平,上海轴承公司加紧与国外轴承公司的联系、互访、洽谈,并于1985年1月派出了第一批考察人员赴日本NTN研修钢球制造技术,为全面掌握国际上先进的生产技术和管理经验,早日赶上国际水平创造了条件。
从1981-85年我们国家就开始进行G10钢球的研发改造,直到现在很多小钢球厂依然达不到G10的标准,一是技术人员的限制,二是生产设备的落后,三是厂房车间的简陋,很难达到真正的G10。当然咱们国内比较上规模的钢球厂,基本上都可以实现G10的标准生产了。
精密钢球生产车间
所以说我们的钢球厂还有很大的进步空间,发展空间,市场还有待进一步提高质量需求。钢球人还需加油!
发布时间:2024-11-04
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